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變頻器在半山電廠灰漿泵控制系統(tǒng)中的應(yīng)用|最新資料
摘要:本文介紹了半山電廠灰漿泵系統(tǒng)的工藝流程,說明了變頻器在系統(tǒng)中的功能,使灰漿泵在保留工頻運(yùn)行的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了變頻調(diào)節(jié),提高了生產(chǎn)效率,減少了設(shè)備的磨損,并實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)方控制。 1 引言 杭州半山發(fā)電有限公司老廠區(qū)有四臺燃煤機(jī)組,配有設(shè)計(jì)流量為760m3/h的工頻運(yùn)行的灰漿泵兩臺,將機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生的灰水輸送到公司內(nèi)的脫水倉及澄清池,實(shí)現(xiàn)渣水的閉合循環(huán),大渣經(jīng)過脫水后用于綜合利用,渣水經(jīng)過澄清后通過回水泵打回到鍋爐,重新用來進(jìn)行沖渣。同時(shí)由于環(huán)保的需要,投運(yùn)了污水處理系統(tǒng),為了防止灰水外溢,不影響污水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對原來排入渣溝的鍋爐送、引風(fēng)機(jī)及空預(yù)器等設(shè)備的冷卻水進(jìn)行了分流和回收再利用。 由于大量的冷卻水被回收和再利用,引起了灰漿泵前池水位常常過低,造成灰漿泵打空泵。為了防止這種現(xiàn)象,通過調(diào)整灰漿泵出口調(diào)節(jié)閥來控制沖渣水量,正常運(yùn)行時(shí)調(diào)節(jié)閥開度太小(一般僅為15%左右),引起調(diào)節(jié)閥及進(jìn)出口管路磨損加劇,正常情況下兩到三個(gè)月就需要更換調(diào)節(jié)閥;同時(shí)由于通過節(jié)流損失來控制流量,必須使泵電機(jī)維持在較高的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,造成電能的浪費(fèi)。另外如果用通過補(bǔ)充工業(yè)水的方法防止打空泵,不僅浪費(fèi)水資源,而且會引起灰水外溢,使污水處理系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。為了節(jié)約維護(hù)成本和水資源,降低能耗,采用以變頻器為核心實(shí)現(xiàn)對灰漿泵的控制。 2 系統(tǒng)組成和變頻器特性 灰漿泵控制系統(tǒng)組成如圖1所示,保留兩臺灰漿泵并列運(yùn)行的形式,只對#1灰漿泵實(shí)現(xiàn)變頻控制,利用超聲波水位計(jì),實(shí)現(xiàn)灰漿泵前池水位的自動調(diào)節(jié);同時(shí)設(shè)計(jì)旁路控制功能,在變頻器故障的情況下實(shí)現(xiàn)#1灰漿泵的工頻運(yùn)行,保證灰漿泵系統(tǒng)的運(yùn)行安全。#1灰漿泵電機(jī)型號為Y355M3-6,額定功率為200KW,工作電壓為380VAC,額定電流為374A,轉(zhuǎn)速為990rpm。 根據(jù)#1灰漿泵電機(jī)的工作特性,灰漿泵變頻器選用ABB公司的ACS807柜機(jī),ACS807柜機(jī)設(shè)計(jì)了完整的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)和防塵功能,具體的技術(shù)指標(biāo)如下: 型號:ACS800-07-0260-3+P901; 額定輸出功率:200kW; 額定輸出電流:445A; 電機(jī)電纜的推薦最大長度:300米; 環(huán)境:溫度0~50℃,相對濕度5~95%(不結(jié)露),污染等級,不允許有傳導(dǎo)性粉塵。 根據(jù)ACS807輸出電流過溫降容特性:額定電流的極限環(huán)境溫度為40℃,超過40℃后,環(huán)境溫度每增加1℃,額定輸出電流降低1.5%,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到變頻器極限溫度50℃時(shí),額定電流降低15%,降至378A,滿足灰漿泵電機(jī)電流374A的要求。 3 變頻器控制和旁路控制方式切換 在灰漿泵系統(tǒng)組成中,#1灰漿泵在正常情況下由變頻器控制,實(shí)現(xiàn)變頻運(yùn)行控制水位,為了保證灰漿泵系統(tǒng)的安全,在變頻器故障情況下,仍保留灰漿泵工頻運(yùn)行的能力,通過旁路控制實(shí)現(xiàn),以維持系統(tǒng)的安全。因此在控制系統(tǒng)中必須實(shí)現(xiàn)變頻控制和旁路控制方式的切換,控制方式的切換實(shí)現(xiàn)。 4 操作控制功能實(shí)現(xiàn) 在灰漿泵系統(tǒng)中控制回路包括馬達(dá)控制中心(原灰漿泵控制柜)和變頻器控制兩部分,其中馬達(dá)控制中心部分實(shí)現(xiàn)改造前系統(tǒng)的控制,包括灰漿泵電源的合閘和跳閘,實(shí)現(xiàn)灰漿泵工頻運(yùn)行。變頻器部分則分成啟停控制和轉(zhuǎn)速控制,變頻器啟停控制包括就地和遠(yuǎn)方兩種操作方式,可通過就地的方式選擇開關(guān)設(shè)定。變頻器控制部分在就地控制柜中進(jìn)行信號的綜合,如圖3所示,產(chǎn)生電源合閘、電源跳閘、變頻器啟動和變頻器停止四個(gè)信號。在變頻運(yùn)行方式中,電源合閘、電源跳閘作用于馬達(dá)控制中心,用于對變頻器送電,正常情況下通過電源合閘使#1灰漿泵處于送電熱備狀態(tài),如要運(yùn)行#1灰漿泵,則必須通過就地或遠(yuǎn)方形成#1灰漿泵變頻器啟動指令,而變頻器停止信號用于停止#1灰漿泵的運(yùn)行;如果在運(yùn)行中#1灰漿泵變頻器發(fā)生停機(jī)故障,則切灰漿泵為工頻運(yùn)行,控制柜形成的電源合閘、電源跳閘信號改作為#1灰漿泵的啟/停指令。 變頻器轉(zhuǎn)速控制包括手動調(diào)整和變頻器自動控制兩種方式,手動方式又分成就地模擬量調(diào)整、就地開關(guān)量調(diào)整和變頻器操作面板上調(diào)整,手動和自動方式的選擇由從就地操作控制器引至變頻器的外部開關(guān)量信號(可由遠(yuǎn)方控制)進(jìn)行設(shè)定,手動狀態(tài)下操作方式的選擇必須在變頻器中進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置。 ●變頻器自動控制是主要的控制方式,將超聲波液位計(jì)測出的灰漿泵前池水位信號輸入到變頻器,同時(shí)在變頻器面板上輸入水位的目標(biāo)值,利用變頻器內(nèi)置的PID調(diào)節(jié)器進(jìn)行自動調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速的控制,維持水位在正常的偏差范圍內(nèi)。 ●就地模擬量調(diào)整是手動狀態(tài)下主要的操作方式,在遠(yuǎn)方控制室或就地操作器上給出一個(gè)4~20mA的模擬量,利用該信號作為變頻器的手動轉(zhuǎn)速指令。 ●就地開關(guān)量調(diào)整是模擬量調(diào)整的后備手段,當(dāng)就地模擬量通道出現(xiàn)故障時(shí)(如AO故障、失電、斷線),利用就地的增減按鈕實(shí)現(xiàn)步進(jìn)式調(diào)整,以防止變頻器失控,保證灰漿泵的運(yùn)行。 ●變頻器操作面板調(diào)整是控制的最后手段,利用面板上的操作按鈕實(shí)現(xiàn)控制。 5 小結(jié) 變頻器在灰漿泵系統(tǒng)中的應(yīng)用,改變了以往使用節(jié)流方法調(diào)整灰漿泵前池水位的方式,獲得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益: ●減少甚至基本避免了因節(jié)流而引起的調(diào)節(jié)閥及進(jìn)出口管路磨損的現(xiàn)象,延長了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,節(jié)約了大量的設(shè)備費(fèi)用(一只調(diào)節(jié)閥近三萬元); ●達(dá)到了自動控制水位的目的,提高了系統(tǒng)的自動化水平,能維持灰漿泵前池水位在正常范圍內(nèi),避免或大大減少了因水位下降引起打空泵而導(dǎo)致灰漿泵氣蝕的可能,極大地降低了維護(hù)檢修費(fèi)用; ●降低了灰漿漿泵運(yùn)行的電耗,減少了電能的浪費(fèi),提高了系統(tǒng)的效率,經(jīng)改造前后測算:灰漿泵工頻運(yùn)行時(shí)電流值平均為320A;利用變頻器控制后,最高轉(zhuǎn)速時(shí)電流值為300A,最低轉(zhuǎn)速時(shí)電流值為50A,經(jīng)運(yùn)行人員測算平均為175A,平均電流減少了45%; ●實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)方控制,為以后將灰漿泵及前池水位納入單元機(jī)組DCS控制創(chuàng)造了前提條件。 本文作者的創(chuàng)新點(diǎn):在利用變頻器實(shí)現(xiàn)灰漿泵前池水位自動控制的同時(shí),保留了灰漿泵工頻運(yùn)行回路,以方便快捷的方式實(shí)現(xiàn)變頻和工頻運(yùn)行方式的切換,并實(shí)現(xiàn)了變頻器的遠(yuǎn)方控制,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了減人增效的目的。 |